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2018

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從洛陽污泥兩期工程設計看中國污泥堆肥技術變遷與發(fā)展趨勢


  洛陽污泥一期、二期工程時間跨度近10年,為數據分析與經驗積累提供了難得的機遇。分別對洛陽污泥兩期工程概況、工藝流程、工程設計、設計特點進行了詳細闡述,并對核心設計參數進行了對比??偨Y了我國污泥堆肥技術從始至今經歷的三個階段,介紹了洛陽污泥兩期工程在其中的位置,以及每一階段堆肥技術總體發(fā)展趨勢。

  前言

  洛陽市污泥處理廠源自洛陽瀍東污水處理廠污泥無害化處理工程,也稱洛陽污泥一期工程,自2007年投運至今已超過10年。該項目創(chuàng)造了多項 “第一”:中國第一座200 t級污泥堆肥項目,第一座利用外國政府貸款建設的污泥處理項目,同時還是業(yè)內著名的德國BACKHUS系統(tǒng)在中國的第一個應用案例。

  隨著社會發(fā)展速度的加快,為適應環(huán)境與需求的變化,洛陽污泥處理廠進行了改擴建工程,并于2014年底完工投入使用,也稱洛陽污泥二期工程。該項目第一次由完全自主知識產權國產堆肥系統(tǒng)完整替代進口系統(tǒng),同時也是唐山城市污泥處理工程后國產SACT系統(tǒng)又一應用范例。洛陽污泥一、二期工程時間跨度近10年,設計均由機科發(fā)展公司承擔,這也從設計意圖根源上為數據分析與經驗積累提供了難得的機遇。

  1洛陽污泥一期工程設計

  1.1項目概況

  洛陽瀍東污水處理工程污泥無害化處理項目是瑞典政府貸款項目——洛陽瀍東污水處理工程配套項目,主要解決瀍東污水處理廠和澗西污水處理廠(部分)脫水污泥無害化處理問題。項目建設地點位于洛陽市區(qū)北部邙山嶺,距市區(qū)規(guī)劃區(qū)邊緣8 km,廠址距最近的水口村村民居住地約2 km,距北郊機場1 km,距離瀍東污水處理廠20 km左右。廠址地勢較高,四周空曠,通風條件較好。

  項目處理規(guī)模為228 t/d(含水率82%),總占地面積126 152㎡。建設內容包括污泥晾曬車間、好氧堆肥車間、營養(yǎng)土造粒車間、營養(yǎng)土存放庫、成品及原料存放庫等車間設施。項目于2006年開工建設,2007年12月投入運行。

  1.2 工藝流程

  項目采用動態(tài)(翻堆曝氣)條垛堆肥工藝,核心設備采用德國BACKHUS車式翻堆機,并設置了較為完善的營養(yǎng)土造粒(制肥)系統(tǒng),工藝流程如圖1所示。

 

 

  1.3工程設計

  項目主要處理設施包括污泥機械翻堆晾曬車間16座,好氧堆肥車間1座,營養(yǎng)土造粒車間1座,營養(yǎng)土存放庫1座,成品及原料存放庫1座。

  1.3.1污泥機械翻堆晾曬車間

  (1)晾曬處理工序描述。每天將從污水處理廠運來的228 t脫水污泥運至晾曬車間,用專用晾曬翻堆設備將污泥鋪平,經過15 d的自然晾曬,使脫水污泥含水率由82%降到65%,體積減容約一半,以便于與其他干料混合后堆肥。晾曬過程完全依靠太陽能以及晾曬翻堆設備作用,通過翻動增大污泥水份蒸發(fā)面積和蒸發(fā)速率來降低污泥的含水率。

  (2)晾曬車間的設計。該項目晾曬車間設計如采用污泥晾曬停留時間15天,污泥鋪攤厚度為15 cm,校核晾曬車間總面積為28 500 ㎡,按照晾曬車間總面積39 680 ㎡則污泥鋪攤厚度約為11 cm,滿足要求。因此最終確定晾曬車間總面積為39 680 ㎡。

  共設置16個晾曬車間,每個車間的平面尺寸為62 m×40 m,面積為2 480 ㎡。

  1.3.2好氧堆肥車間

  污泥經過太陽能干化后,每天將有117 t晾曬污泥通過載重車運輸進入堆肥車間相應位置,裝載機按照比例添加干料、熟料并將混合物料整理成條垛,之后采用車式翻堆機定期將物料翻堆、打散,發(fā)酵最高溫度可達70 ℃,污泥中的病原體、雜草種子等被殺死,經過15 d左右的充分好氧發(fā)酵,污泥含水率降到35%左右,顆粒小于15 mm,實現污泥減量化、無害化的目的。

  車間工藝尺寸:162 m×48 m×9 m;停留時間:15 d;翻堆頻率:1次/2 d~1次/d。

  1.3.3營養(yǎng)土造粒車間

  好氧堆肥后的產物(營養(yǎng)土)含水率在35%左右。為了利于用戶施用,以及便于儲存及運輸,將部分營養(yǎng)土送入營養(yǎng)土造粒車間制成顆粒,顆粒含固量≥90%,顆粒形狀為球狀;粒徑3~8 mm。項目設計日產成品顆粒為24 t,年產8 400 t規(guī)模。

  1.3.4營養(yǎng)土存放庫

  好氧堆肥后的污泥經無害化處理后,部分通過自卸車運到該存放庫,根據需要每天進庫量32 t。營養(yǎng)土存放庫總建筑面積為1 440 ㎡,尺寸40 m×36 m×6.8 m。營養(yǎng)土存放高度為2 m,儲存周期約為60 d。

  1.3.5成品及原料存放庫

  營養(yǎng)土造粒車間每天生產24 t營養(yǎng)土顆粒,存放于成品及原料存放庫,總建筑面積為1 008 ㎡,尺寸42 m×24 m×6.8 m。成品為25 kg、50 kg兩種袋裝產品,通過叉車堆放高度可達4 m,儲存周期為60 d。剩余面積用于存放干料。

  1.4 設計特點

  (1)簡潔的工藝流程。項目工藝流程簡潔,管理水平要求較低,系統(tǒng)可靠性較高,抗沖擊負荷能力較強。

  (2)自然晾曬前處理工序。自然晾曬作為好氧堆肥前處理工序,具有減量化程度高、運行成本低等優(yōu)勢,在用地和自然條件允許的情況下,自然晾曬是經濟有效的堆肥預處理技術;與傳統(tǒng)自然晾曬系統(tǒng)相比,洛陽項目采用全FRP屋面板晾曬車間,自然氣候適應性和運行可靠性明顯提高。

  (3)封閉式大跨度堆肥車間和車式翻堆機的應用。動態(tài)條垛式堆肥工藝在國外多為露天條件下采用,洛陽項目同樣基于自然氣候適應性和運行可靠性的考慮,并根據車式翻堆機的特點設計了封閉式大跨度堆肥車間,162 m的車間長度和136 m的條垛長度使翻堆機盡量直線運行,減少挑頭作業(yè),提高設備有效利用率,并且在增加車間封閉性的前提下,最大程度適應設備使用條件。

  (4)完善的制肥系統(tǒng)。項目設置了完善的營養(yǎng)土造粒生產線,可以生產有機顆粒肥,略加改造即可滿足有機無機復混肥料生產要求,并且設置了專門顆粒肥料庫房。

  2 洛陽污泥二期工程設計

  2.1項目概況

  洛陽市污泥處理廠改擴建工程主要解決瀍東污水處理廠、澗西污水處理廠和新區(qū)污水處理廠近期脫水污泥無害化處理問題,此外大幅度提升了自動化程度和二次污染控制水平,項目建設地點位于一期工程內。

  項目處理規(guī)模為328 t/d(含水率82%),包含新建原料接收間、污泥發(fā)酵車間、生物除臭濾池、原料庫、污泥成品庫、變配電間、消防水池及泵房、地量衡與計量間等車間設施。項目于2013年開工建設,2014年11月投入運行。

  2.2工藝流程

  項目采用SACT隧道倉堆肥工藝,核心設備采用國產F5.110翻堆機,并增設了專用生物除臭系統(tǒng),工藝流程如圖2所示。

 

  2.3工程設計

  項目新建處理設施包括原料接收間1座,污泥發(fā)酵車間1座,生物濾池2座,原好氧堆肥車間被作為二次發(fā)酵車間,原部分晾曬車間被作為原料堆棚,原營養(yǎng)土造粒車間繼續(xù)使用。

  2.3.1原料接收間

  項目共設置1座原料接收間,平面尺寸為27.64 m×10.8 m,地上7.65 m,地下5.7 m。

  含水率80%的市政污泥通過污泥自卸汽車運輸到原料接收間中的污泥料倉,污泥料倉是地下式,鋼筋混凝土形式,共2座,單座污泥料倉的有效容積為52.5 m3。污泥料倉下設液壓閘板閥,用以控制污泥下落量。污泥通過料倉下滑至料倉底部的計量螺旋輸送機中,然后落入污泥及秸稈進料皮帶輸送機,最終運送至位于物料混合區(qū)內的混料機中。

  秸稈粉等干料通過自卸汽車運輸到原料接收間中的干料料倉,干料料倉與污泥料倉結構、尺寸、數量相同,倉下部設液壓閘板閥,用以控制秸稈下落量。干料通過料倉下滑至料倉倉底的計量螺旋輸送機中,然后落入污泥及干料進料皮帶輸送機,最終運送至位于物料混合區(qū)內的混料機中。

  2.3.2污泥發(fā)酵車間

  項目設置污泥發(fā)酵車間1座,平面尺寸為:221.62 m×70.50 m,高9.7 m。污泥發(fā)酵車間是整個高溫好氧發(fā)酵工藝的核心部分,分成物料混合區(qū)、好氧發(fā)酵倉區(qū)和卸料區(qū)三個主要區(qū)域。

  (1)物料混合區(qū)。污泥與干料由原料接收間內的皮帶輸送機輸送至混料機中。返混料通過卸料皮帶機輸送至返料料倉,在返料料倉下設有計量螺旋定量配料至混料機進料皮帶輸送機中,然后通過皮帶機輸送至混料機中。上述三種物料在混料機內完成混料過程后,含水率60%的混合物料由混料機出料皮帶輸送機輸送至布料皮帶輸送機,利用布料皮帶輸送機上的犁式卸料器,實現每個發(fā)酵槽的均勻進料,完成自動進倉過程。

  (2)好氧發(fā)酵倉區(qū)?;旌暇鶆虻奈锪显诤醚醯臈l件下,進行高溫好氧發(fā)酵。倉底部布置有曝氣系統(tǒng),采用數量眾多的小型鼓風機對發(fā)酵槽的不同區(qū)域,也針對發(fā)酵不同的反應階段,進行分區(qū)域精確供氧,以控制發(fā)酵的工藝反應過程。物料從倉內一側向另一側移動,在翻拋物料的同時,打碎物料顆粒,保證均勻性,且有效蒸發(fā)水分,最終實現從發(fā)酵倉一端出料的工藝運行效果。翻拋機的工作時間與物料阻力特性相關,但須確保每個發(fā)酵倉中的物料每天翻拋1次的工藝要求。翻拋機在布料皮帶機布料之前完成物料的翻拋,為混合后的混合物料進料做好準備。物料在發(fā)酵倉內通過好氧生化反應,降解有機物的同時釋放大量的生物熱,嗜熱菌種不斷大量繁殖,濕污泥中的水分得到蒸發(fā)。好氧發(fā)酵倉區(qū)分兩個處理系列,每個處理系列設置16個發(fā)酵倉,每個發(fā)酵倉的尺寸為:54 m×5.02 m×4.5 m。

  (3)卸料區(qū)。物料從發(fā)酵倉一端出料后通過皮帶輸送機輸送到返料料倉,其中一部分物料做為發(fā)酵產物進入下一工序;另一部分物料做為混料組分之一,由皮帶機輸送至返料料倉,進而輸送至混料機,與進料的市政污泥和干料按設計比例進行混合。污泥發(fā)酵車間安裝的主要設備包括:布料皮帶輸送機、翻拋機、轉倉機、鼓風機和布氣系統(tǒng)、卸料皮帶機、混料機和返料料倉等。

  2.3.3生物除臭濾池

  項目設置生物除臭濾池2座,單座處理量Q為28萬m3/h,生物除臭濾池尺寸40.3 m×25.3 m×5 m。生物濾池中填料主要為有機-無機復合填料,填料高度為1.7 m。

  每座生物除臭濾池設置離心風機4臺,設備性能參數:Q=7萬m3/h,風壓P=2 300 Pa,N=75 kW;設置循環(huán)水泵14臺,設備性能參數:Q=100 m3/h, H=32 m,N=15 kW。

  2.4設計特點

  (1)隧道式發(fā)酵倉與F5.110翻堆機。F5.110 翻堆機的特殊設計使發(fā)酵倉形成與翻堆機尺寸匹配且周圈封閉的矩形斷面隧道,臭氣收集容易;自由空間極大壓縮,臭氣收集動力消耗降低。

  (2)生產車間采用機械-建筑協(xié)同理念設計?!皺C械-建筑協(xié)同設計”(簡稱MCCD)就是在整個建(構)筑物設計中融合建筑設計與機械設計理念、方法、過程,使機械與建筑設施共同完成建(構)筑物功能的設計過程。通俗地講就是將建(構)筑物看作一臺設備,土建設施作為殼體或結構支撐件,機械作為運動部件。MCCD可以極大壓縮系統(tǒng)無效空間,對堆肥系統(tǒng)除臭具有積極意義,并且在保障性能的前提下降低投資、減少占地面積。MCCD首先做到“機械設計建筑化”。在核心非標機械設計過程中,充分考慮到土建施工精度極限,在確保性能的前提下排除不必要的精度要求。MCCD其次要做到“建筑設計機械化”,在工程設計中充分考慮與機械的配合。

  (3)臭氣收集系統(tǒng)引入FLUENT輔助設計。在洛陽項目中根據設計參數建立模型,通過FLUENT模擬驗證實施效果,為尋找最佳通風量與最經濟通風量的結合點提供了量化參考依據。

  (4)多段曝氣與多種控制模式。項目采用動態(tài)槽式曝氣,為優(yōu)化工藝運行控制,每條發(fā)酵槽采用4臺鼓風機進行4階段曝氣,并且曝氣系統(tǒng)可以根據實際情況在時間模式、溫度模式等多種模式間自由切換。

  (5)自動布料與出料系統(tǒng)。項目參考了沈陽市污水處理廠污泥處理工程布料系統(tǒng)的特點,采用犁式卸料器完成卸料工序;項目參考了唐山城市污泥處理工程出料系統(tǒng)的特點,采用轉倉機導流板與皮帶輸送機配合完成出料工序。

  兩期設計核心參數對比

  洛陽市污泥一、二期工程設計核心參數對比見表1。

 

 

  4 中國污泥堆肥技術變遷與發(fā)展趨勢

  中國污泥堆肥技術從始至今經歷了三個階段:

  (1)1998~2007年。這一階段是中國污泥市場萌芽階段,也是污泥堆肥技術的起步階段。1998年,隨著唐山西郊污水處理廠污泥堆肥項目正式投入運行,中國污泥堆肥行業(yè)正式開啟序幕,之后北京密云、太原楊家堡、北京龐各莊、太原河西北中部、唐山西郊二廠等污泥堆肥系統(tǒng)先后運行,但技術處于模仿、探索階段,處理規(guī)模較小,市場需求尚未形成。

  這一階段堆肥技術總體圍繞翻堆機等專用設備研發(fā),呈現機械化發(fā)展趨勢。

  (2)2007~2009年。這一階段雖然時間短暫,但是中國污泥堆肥市場形成的關鍵時期,國家相關技術政策密集出臺:2007~2009年,住建部頒布實施了《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置 園林綠化用泥質》(CJ248-2007)、《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置 土地改良用泥質》(CJ/T 291-2008)、《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置 農用標準》(CJ/T 309-2009)等8部污泥處理處置相關標準;2009年2月,住建部、環(huán)保部、科技部聯(lián)合發(fā)布了《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術政策(試行)》。

  污泥市場被迅速激活,但在國內堆肥技術相對于大規(guī)模集中處理尚未成熟的情況下,德國BACKHUS系統(tǒng)以其簡單、便捷和高可靠性等特點進入中國并迅速占領市場,洛陽污泥一期項目就是在這一背景下完成并投入使用的,與之類似的還有2008年投運的北京龐各莊二期項目、廈門項目,以及2009投運的鄭州市八崗污泥處理廠項目。這一階段堆肥技術總體圍繞工藝呈現規(guī)?;l(fā)展趨勢。

  (3)2009年至今。這一階段是中國污泥市場發(fā)展成熟階段,隨著技術政策的逐步落實,市場快速形成,堆肥技術也呈現百花齊放的特點:2009年秦皇島市綠港污泥處理廠第一套國產CTB系統(tǒng)投入使用;2011年唐山城市污泥處理項目第一套國產SACT系統(tǒng)投入使用,并創(chuàng)造了平行雙層系統(tǒng)的先例;2012年沈陽城市污泥處理項目IPS系統(tǒng)投入使用,創(chuàng)造了世界同類項目處理規(guī)模之最。隨著污泥堆肥技術的快速發(fā)展、日臻完善,早期堆肥系統(tǒng)存在的技術問題逐漸凸現出來,系統(tǒng)地改造提升也隨之展開,洛陽污泥二期也正是在這一背景下立項、建設、投入運行。

  這一階段堆肥技術總體呈現規(guī)?;?、精細化發(fā)展趨勢。

  5 結語

  污泥堆肥系統(tǒng)運行環(huán)境一般呈現高溫、高濕、腐蝕性特點,因此從目前的運行經驗來看,平均改造周期為10年。洛陽污泥二期工程已正式運行超過三年,利用原來1/3的面積將處理能力提升近50%,在高自動化水平的前提下展現了系統(tǒng)的可靠性,同時展現了項目良好的經濟性。項目所采用的技術和模式為今后陸續(xù)到達改造周期時點的污泥堆肥項目提供了一個不錯的參考。

  微信對原文有刪減。原文標題“從洛陽污泥兩期工程設計看中國污泥堆肥技術變遷與發(fā)展趨勢”;作者:王濤;作者單位:機械科學研究總院環(huán)保技術與裝備研究所、機械工業(yè)有機固廢生物處理與資源化利用工程技術研究中心。刊登在《給水排水》2018年第9期。

  轉自給水排水